9月1日上午,嵊兴矿业照例开展一月一次的设备大检修。当机修工检查除尘输灰系统旋转卸料器时发现,机体磨损及除尘器灰斗积灰情况比以往好了很多“旋转卸料器磨损少,更换周期变长,管道堵塞的情况少了,我们的检修时间能减少两个小时,大大提高了工作效率。”公司机修组组长李强说,检修频次和时间减少了,产能就得到保证,产量也自然能提升不少,而这一切都得益于7月底完成的除尘输灰系统旋转卸料器保护性改造工作。
技改创新是推动企业高质量发展的第一动力,是企业提质增效的第一引擎。嵊兴矿业以“五小”创新活动为契机,从小处着手、细处着眼,从延长设备使用寿命、降低设备故障率、降低材料消耗、提高产线综合效率等方面入手,积极开展创新技改工作,进一步激发员工内生动能,释放降本创效潜能,除尘输灰系统旋转卸料器保护性改造便是其中之一。
输灰系统一个高压罗茨风机、输灰管道和多个卸料器组成,当系统中某一卸料器空转或停机时,由于卸料器转子与机体内壁存在空隙,罗茨风机高压风易倒灌至除尘灰斗内部,造成卸料器转子磨损,导致使用寿命短,卸料能力下降等问题。同时输灰管道内气压下降,容易出现堵塞。每次大检修时机修工人都需要至少两个小时才能清理疏通。
为解决这些问题,今年6月起,公司青年技术骨干带领机修工人开展干法生产线除尘系统改造。经过多次反复试验,最终找到了在每个旋转卸料器下部加装一套气动插板阀的方式,可实现当除尘器储灰斗内积灰卸空时,及时关闭卸料器和气动阀,遏制倒灌反风情况发生的效果。同时,可有效降低旋转卸料器磨损情况的发生,设备使用寿命可延长一倍,大大减少维修工作,节约物料消耗成本,预计每年可节省支出8万余元。此外,通过这项“小技改”还有效减少了输灰管道堵塞情况的发生,保证除尘系统收尘效果,降低生产过程中的扬尘,降低岗位粉尘浓度,减少了每日清理工作量。
一个施工简便、投资少、改动小的技改,不仅提高了厂房环境卫生面貌,同时提升了公司砂石产品品质,也为公司增加了一定的经济效益。下一步,嵊兴矿业将继续以技改创新为核心,以企业效益为落脚点,以“五小”创新活动为载体,鼓励员工从设备修旧利废、小技小改入手,大胆创新,用实际行动深挖降本工作潜力,全力助推企业高质量发展。(尹洁银 刘彤岩)

