6月14日晚,丽新矿业顺利完成旋转皮带独立自主更换工作,彻底结束了依靠外部单位维修皮带的情况,打响了皮带硫化自主接头第一仗,预计每年节约输送带维修费用12万元以上。
随着玄武岩销售旺季的到来,矿山生产线产量激增,生产时间不断延长,输送带磨损老化现象频发。更换磨损老化的输送带需要提前预约外部厂家,耗时较长,维修成本高,在一定程度上制约生产线进度。
面对此种情况,公司以深化降本增效行动为指引,开展皮带自主维修,结合矿山生产实际,党员带领产业工人组建“技术攻坚小组”,采购电热式胶带硫化机,进行深入研究学习,同时邀请设备厂家开展技术指导,通过培训与实操相结合的形式,将硫化作业程序、带头解剖方法、接头打磨以及接头硫化操作等相关内容传授给产业工人。
经过多次连日停机维修,不断进行硫化胶料配置、接头打磨与合头、接头硫化的尝试,最终顺利完成旋转皮带自主更换工作,可满足矿山全部输送带维修保养需求。此举不仅提高了生产效率,降低了生产成本,还不断完善生产线维修保养闭环系统,有助于公司更加合理有效地安排生产时间。
下一步,丽新矿业将深入推进技改工作,持续深化石粉装车系统、0-5mm筛分系统改造,以技改“增动能”“挖潜力”,在实践中学技练艺、提素赋能,有效降低生产成本,不断提升公司发展成效。(邓应海、程心怡)
